alexrainman 2007-11-22 13:33
质量事故调查报告
公司的管理混乱终于爆发了质量事故。通过这次事故,也使我这新成立的品质部(以前在制造下管控)有成绩让BOSS看见。现发表我这次的报告,以供各位同行借鉴和提出宝贵以前。
*['z2IXW$s^
我现在还处于试用阶段,单位原来没有数据积累,因此,此报告各位在实际使用时应更加详细。望各位同仁体谅。1o#z-p1vJ}+^av*w
:)
i3k:o C.S,v$O\ k7n
@#$%质量事故调查报告3k3`"k3~^R'dU7v-a
问题描述:
M z0v0[1W I;VPR
$%#月$%#日检验员通过对$%#线上生产的@#$%100台成品表进行拆开检查,发现有4台红色电池线在同一处( 2~3 ㎝处)有破损现象。5lmJ:B]7w%kW
随后在库存成品表中抽出48台,发现有4台不合格。z3G.W1lI;t z7{J
原因分析:.i@G2XM6]Y
1、直接分析:最右边的红色电池引出线可以在表内有一定范围的晃动。当电池线被夹到与视窗连接的右侧卡槽里时,经过多次实验频繁的开盖关盖后电池线外表会被拉损,并最终导致电池线被拉断。8@ Z d-LkS3qW2Z U
2、具体分析:任何产品质量问题都会由以下几方面造成:
)n3q i5n(M5M
(因果图不能上传):(
dze&W{ z&pB{4W
针对此不合格现象,我们分析如下:2n*_ut9d%F,q
S#}
人:根据线长描述,从盖视窗到最后制成成品,总共还需固定主板螺钉、机电转换、点胶、盖上盒、固定上盒、上堵头、贴标志、成品检验、包装共10到11人(点胶位置加人),并在整个生产过程中均有采取了一系列措施,但没有取得应有的效果。9IZ
l:?EBDC`'Ua
机:从盖视窗到最后做成成品只有在上螺钉这个工位使用电批。其余均为人为操作。
$r1`Q#wR^+beI
料:此电池引出线为线槽电线中最右侧,且引出朝向为正右方引出。材质为普通电线,用手将其弯曲180度1~2次后,就会形成白色的老化痕迹。说明$%#采用的电池引出线老化比较严重。
@$`uRI
Y @$q8w_5mp
法:整条生产线没有工位卡。其工艺要求均为口头描述,并通过实际操作掌握。
V,O:UB8L2I"eZ3{
环:生产任务从11月6日开始增加,造成人员的疲劳度增加。并此不合格不受任何自然环境影响。&|jO6v;n$\
测:在电线断裂情况下,通过插卡可以检出。在电线压损情况下,无法检出。必须通过拆上盒才能检出。
+[ SD.W1^#D
综合上所述:如果不对电池线进行固定,电池线被压断的隐患还是始终存在。B @:{3PU
纠正措施:
l&@R:G[u
1、要防止电池线向右滑动卡入活动轴内,在翻盖的过程中被压伤、压断的这种情况发生,我们必须限制在下盒中电源线的长度,并防止线向右弯曲。
4]
qI%Oit
因此,我们通过3次实验确定补救工艺:在合盖的情况下,将电池线从电池盒的引线孔处斜向左拉直,并错齿固定在透视窗锯齿槽中部,用502固定,其余工艺全部不变。
#iX3v$V/t4AZ~ K
2、对准备出库的$%#台表和库存的表按照补救工艺进行全部返工处理。B2C}dU*vS0T{i
预防措施:
c1_
|9Z"l2P
1、 要求供应商$%#提供电池盒引出线朝左引出,并要求供应商提供该电池线的技术要求,并依此来判断该电池线是否存在质量问题。检验员在以后的检验过程中增添对电线的检验。a1i#p*JF i`r0N
2、 在没有新电池盒的时间里,采用补救工艺生产。8L\Q7m,mDJ6]
3、 新电池盒到后,在工艺里增添“点502胶固定电池线”的工艺。下一道工艺要求对压线的情况进行交接检。k'A;_9l&dZ
ADV
4、 要求$%#生产线制订详细的工位卡并积极培训,确保工艺要求的有据可循。
,q6Aw@4r\0Q"m
5、 设立巡检人员,制订巡检规范,以检查生产过程中的生产工艺以及工艺纪律的执行情况。
HJ'`p~f8]
6、 通过对成品表的返修,我们发现成品表的不合格率为:5.32%。因此,我们可以最终判定已发出的$%#台产品不合格率为5.32%。其不合格品数总计应为$%#台。 I}6Zc#["a/H;a
已发出的37520台成品均为$%#项目,发往地区如下: